【我的铁路风景】巧思妙改破难题 精研创新提质效
为扎实推进道岔接头夹板短导线安装工作,沈阳工务段抚顺线路车间职工刘晓天聚焦SC300道岔直护轨后接头钻孔机无法有效安设钻孔的瓶颈问题,立足实际开展技术创新,以一线工匠的实干巧思,改良优化钢轨钻孔机结构,不仅精简作业工序,压缩了作业时间,更显著降低劳动强度,为线路设备稳定筑牢坚实技术保障。
在SC330道岔短导线安设过程中,直护轨后接头夹板与护轨侧边之间的净间距不足10毫米,咫尺空间成为制约钻孔机作业的天然屏障。现场使用的钻孔机因夹轨器体积结构固定,根本无法卡入这狭小区域。所以在以往对该处钻孔作业时,作业人员须将护轨拆除,待完成短导线钻孔后,再将护轨复位。整套作业流程工序繁琐,既增加了劳动强度和作业时长。也严重制约短导线安装整治工作的推进节奏。
针对现场长期存在的棘手作业难题,机修工刘晓天凭借多年机具维修保养的专业功底,以精益求精的工匠素养潜心研究,主动攻坚破局,通过自主改良成功破解机具适配难题。为摸清核心症结,刘晓天反复到现场测量SC330道岔相关尺寸,比对钻孔机结构,测绘机具贴合角度。通过不断对比现场数据,手绘改造设计草图,反复推演机具受力结构、模拟不同固定方案的稳定性。刘晓天跳出传统夹轨器固定的固有思维,大胆摒弃常规夹轨器固定模式,创新提出以“L型托板为基座支撑+加长专用钻头”的改造方案。利用托板贴合钢轨轨底面形成稳固支撑,同时使用加长钻头,精准匹配此钻孔点位。改造后的钻孔机作业时机身稳固不晃动,钻孔过程无偏移,从结构根源上破解了狭小空间无法安放机具的难题,完美适配SC330道岔直护轨后接头的特殊作业环境。
回望过去作业模式,该点位钻孔工序至少需要5名作业人员分工配合,如今依托改良机具,仅需1人配合即可,省去护轨拆解、搬运复位、尺寸重新调校等繁琐工序,有效降低职工劳动强度、规避护轨拆装安全风险,作业效率大幅提升。下一步,沈阳工务段将持续鼓励全体干部职工进行岗位创新,持续补齐维修作业短板、夯实设备安全基础,以创新赋能推动提质增效,全力守护铁路行车安全畅通,为企业高质量发展注入源源不断的动能。





