【我的铁路风景】00后“智造”破解检修难题

本站 姜琪婧

  11月17日19时,在长春车辆段吉林运用车间“吉力方舟技术攻关组”的工作室里,键盘敲击声与3D打印机的细微运行声交织着,旁边2位“00后”青年正专注地忙碌。车辆电工郭钰彬紧盯屏幕,鼠标轻移,一个智能绝缘测试仪外壳的三维模型在软件中缓缓旋转。身旁,车辆电工孙拓手拿卡尺,反复比对桌面上一个损坏的旧外壳,确保新旧外壳尺寸完全一致。这对“黄金搭档”利用3D打印技术解决了仪器维修的难题,截至目前已经为车间节支创效3350元。

  智能绝缘测试仪是空调班组日常检修的常用仪器,由于使用频次高,仪器外壳经常会出现破损。这个看似普通的配件是非标准件,定制成本高、请料周期长,漫长的等待时间会直接影响班组检修效率。“传统方法行不通,我们就用新技术闯条路!”郭钰彬和孙拓的想法得到了车间的大力支持。但第一步的尺寸测量就给了他们一个“下马威”,长期使用的旧外壳已然变形,游标卡尺和千分尺在狭小空间内难以施展,数据偏差让初步建模屡屡受挫。

  “没关系,我们一点点‘啃’!”面对挑战,两人没有退缩。他们自制简易测量工具,对着破损件反复揣摩,经过一周的持续努力,终于准确掌握了外壳的结构和尺寸。然而,3D建模的要求远不止于此,还需综合考虑结构强度、材料收缩率、打印支撑等工艺细节。那段时间,工作台前的灯光常常亮到深夜,每当模型接近完成时,一次试装不合格就可能意味着推倒重来。经过3天的不懈努力,随着首个智能绝缘测试仪外壳的成功试装,郭钰彬和孙拓的攻关终于取得突破。新外壳凭借精准的适配度和牢固的结构,一举解决了该仪器“非标准件维修难”的现场难题。

  首战告捷后,信心倍增的郭钰彬和孙拓将目光投向了电气综合控制柜内的PLC外壳和DC电源模块塑料罩,如果能够使用3D打印技术实现自主制造,就能摆脱从前“为修一件而更换整体”的成本困境。这些配件的内部空间极为有限,传统测量工具根本无法准确获取数据。两人像耐心的“外科医生”,通过多次建模打印试错,一点点修正孔位、调整卡扣,直到新打印的配件与原有器件严丝合缝地组装到位。当第一个自主“智造”的电源模块塑料罩“咔哒”一声完美扣合时,两人不禁高兴地击掌欢呼。

  两人牵头完成的攻关课题“基于3D建模技术的电子工装设备及四合一电气柜配件制作”,不仅荣获集团公司党内优秀攻关成果和段科技攻关一等奖,更开辟了一条低成本、高效率、自主化的设备保障新路径。

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