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改造船也能变成“扛把子”

中新网辽宁 2022年08月20日 13:32

  中新网辽宁新闻8月20日电 “一个月就打完了8根桩,完全是专业风电施工船的水准哪!”业主来之不易的一句肯定,让起重29船长王行国悬了三十多天的心放进了肚里。

  隶属于中交一航局第三工程有限公司的起重29船,2011年建造投产,为浮式、非自航、全回转、可变幅浮吊船,适用于在沿海进行各类大型重件的吊装作业。因受吊重及船舷吃水限制,港工作业较难施展,船机利用率较低。2019年9月,为深度盘活资源,全力进军国内风电市场,三公司与上海振华重工等企业合作,对起重29臂架等进行改造试验,吊高、吊重和起重等作业范围大幅扩展,可为海上风电设备及采油平台安装提供多样化服务。长达8个月的蛰伏,起重29迎来了新生后的第一战——江苏射阳风电项目。

  出征射阳风电项目前夕,王行国和同船组的战友们既兴奋又担忧,兴奋的是摩拳擦掌240多天后,起重29新练就的一身武艺终于可以大显身手。是骡子是马,得出来遛一遛;担忧的,毕竟不是风电施工科班船舶出身,改造后虽多次纸上练兵,但书面一百次不如实战一次,风电项目处于外海区域,那里的恶劣,可不是儿戏。

  功成名就还是功败垂成,在此一战!

  必须竭尽全力拿下!所有人都铆足了劲,打油保养、熟悉流程、实操演练、细化方案和预案、研讨工艺……全力应对即将到来的大战。

  “锚艇已就位,准备送锚!”5月10日,首战开启,射阳风电项目24机位就是主战场!下锚、定位、稳桩平台入海、起吊翻桩,一系列前期工作按照既定计划顺利进行。

  外海的魅力在于,看似风平浪静,实则暗流涌动,泥沙重重。对起重29而言,此次风电施工的难点之一,就是和海底亲密接触的侧面翻桩。常规风电项目中,管桩的起吊方式多为尾吊翻桩,由于起重29船组自身结构和性能特点,业主提出将此次工艺调整为侧面翻桩。长80米、重约900吨的钢管桩侧面起吊翻桩时,桩体需全部入水,尾部触到海底才能完成翻桩,过程中管桩不可避免要吸附一部分泥沙,增加起吊重量。一旦超过极限吊重1200吨,吊臂系统将直接报警并开启抱死状态,后续施工只能人工操作,既增加额外风险又耽误施工进度。

  “请项目部放心,24机位的地勘报告我和大副研究了一晚上,沙多泥少,没问题!”在场的项目部技术人员对船状态了如指掌,原本非常担心首次翻桩的安全性,听完王行国胸有成竹的答复,打消了之前的顾虑。

  “没问题”不是一句口头的随意应承,是建立在全面充分的论证和详细彻底的研究之上,更离不开过程中每一步谨慎精细的操作。小心驶得万年船,为了防止翻桩时泥沙过多附着,即便有三档变速设施,起重29全程也只使用一档起吊,如同手捧着心爱的宝贝,温柔而细腻的慢慢翻转,宁可稳一点、慢一点,也必须保证第一桩的安全精准。

  刚翻过了一座山,又迎来了一条河。起重29取经路上多有磨难,考验耐心和精细度的侧面翻桩只是小试牛刀,猝不及防地溜桩才是真正的大考!

  按照项目工艺要求,风电工程的管桩需经过成百上千次的锤打后扎根海底,作为后期风扇安装的重要根基。瞬息万变的海底,若是根基不稳后果不堪设想。这根基稳不稳,关键看管桩锤打的是不是够结实,而溜桩就是影响这锤打质量和效率的最大阻碍!受到海底基床构造影响,海上风电项目溜桩现象多发,即使在做足安全预案的前提下,10米左右的溜桩都是常态。

  而根据地勘报告显示,起重29首次施工的24机位下部软流层比较厚,施打中管桩溜滑的可能性非常大。大家不敢怠慢,组织专题会,分析每个工序,演练论证预案的可行性。“一旦发生溜桩,轻微的管桩卡住,严重的会直接抖断咱们的起重吊臂,一定要严格执行预案,不能掉以轻心,否则前功尽弃!”班前会上,表情凝重的王行国一再强调。

  伴随着起重液压锤有节奏的一次次重击,管桩一米一米深入海底。35米、34米、33米……当管桩上29米的刻度刚平行于海面时,突然,桩体急速下滑,液压锤也跟着飞速下落!“全体注意,启动溜桩应急预案,吊车手全速降大钩!”

  虽然突发状况来的迅猛,但凡事预则立,对海底情况的精准预判,以及应急预案的有序启动,急速下滑的钢管桩溜桩8米之后就很快趋于稳定,牢牢地站立于海中央。“王船长,咱们这应急反应真叫快,一看就是训练有素!”目测起重29船组人员的高质量应急处理,在场的项目部人员频频点赞。

  2个小时,2643锤施打,管桩0.72‰的垂直度超高标准,厉兵秣马多日的起重29交出了首次大考的高分答卷,重重吹响了挺进风电施工市场的冲锋号!反复磨合、优化工艺,起重29趁胜追击,一个月之内先后拿下8根钢管桩,节点质量双达标,赢得了业主的真心认可。

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